根据故障主机的拆卸和检查,结合空压机组的实际运行情况,分析了空压机二次主机转子涂层腐蚀严重的原因。
1 设备因素
由于空压机运行时温度较高(二次出口温度可达到)220~230℃),停机后,温度下降,导致内部冷凝露粘附在主机内部部件的表面。如果机组停机期间没有采取有效措施,主机内部部件的冷凝液开始侵蚀主机外壳和转子表面的涂层,轻的会导致涂层脱落,影响阴阳转子的配合间隙,导致主机效率下降;金属装置表面的腐蚀会导致转子与外壳或转子之间的摩擦,导致涂层大面积脱落,暴露的金属表面不断腐蚀,严重时会导致转子和外壳卡住和报废。
2 环境因素
接收站位于海边,空气相对潮湿,海风中的盐很容易引起金属部件的腐蚀。空气压缩机冷凝排放水现场取样分析,发现冷凝水pH值低于标准范围6.8~8.3,环境空气呈酸性,氨氮含量超标,对铜金属有一定的腐蚀性,冷凝结露后对转子涂层的腐蚀较为严重。
3 使用因素
由于对空气压缩机机组的运行可靠性要求较高,采用一开一备的方式运行。此外,周边冷能空分项目可直接向接收站供应纯干成品氮气,间接导致空气压缩机机组停机时间长。据统计,两台空气压缩机的运行时间不超过1万
h。设备长期停机备用,加剧了冷凝液对内部部件的腐蚀。
4 改进措施
为了尽可能减少冷凝凝结对空气压缩机主机及各部件的腐蚀影响,通过引和安装一套停机反吹装置,其原理是通过反吹装置控制装置和空气压缩机PLC控制程序连接,在机组停机/待机状态下,引入干燥气体,定期清洗机器内部管道,特别是主机内部,防止金属部件表面积聚冷凝液,减少冷凝液腐蚀,延长主机使用寿命。反吹装置设置后自动运行,无需人员操作。
现场空气压缩机反吹装置的吹风源从氮气储罐中排出。干氮通过截止阀、减压阀和电磁阀通过1/2仪表管连接到空气压缩机二级文丘里管。截止阀保持常开,吹风压力由减压阀控制0.2
MPa内部(超过吹扫压力0.5 MPa会导致电机反转)。反吹装置控制程序和空压机PLC连接设置控制程序,通过电磁阀实现间歇吹扫(停机30 min/吹扫10 min)。在空压机组停机/待机状态下,主机用干氮间歇吹扫;机组运行时,反吹装置自动关闭,不影响机组正常运行。反吹装置流程图如图4所示。通过该措施的实施,有效减缓了空压机停机/待机期间冷凝液对主机部件的腐蚀。
5 结语
通过空气压缩机反吹装置的安装和应用,从根本上解决了冷凝冷凝对主转子涂层的腐蚀影响,避免了类似故障,延长了设备的使用寿命,降低了停机维修的安全生产风险,节省了生产成本。未来,在空气压缩机组的早期设计过程中,应综合考虑冷凝冷凝对主转子涂层的腐蚀影响,尽快采取预防措施,提高空气压缩机主机的可靠性和使用寿命。
本文标签: 空压机转子 转子图层腐蚀